煤电联动机制成“鸡肋” 两部制电价或理顺上网电价
煤电联动机制成“鸡肋” 两部制电价或理顺上网电价
上网电价调整政策,终于在千呼万唤中正式公布。
8月26日,国家发改委通知称,自9月1日起适当降低燃煤发电企业上网电价,销售电价总水平不变。全国燃煤发电企业标杆上网电价平均每千瓦时降低0.93分。
不过,本次上网电价调整并不是业内期盼已久的煤电联动,而是再次以环保的名义——腾出的电价将用于燃煤企业的脱硝和除尘。
说好的煤电联动再度失约。“目前国内上网电价主要采取的是一部制电价,发电企业的全部成本都混合在其中,没有进行区别管理,所以煤电联动难以执行。”厦门大学能源经济研究中心主任林伯强认为,在发电侧采用两部制电价,即按电厂的可发容量及上网的发电量分别计付电费,有助于进一步理顺上网电价。
而就在8月18日,发改委下发《关于完善抽水蓄能电站价格形成机制有关问题的通知》,对抽水蓄能电站实行两部制电价。
业内人士认为,两部制电价是目前国际上广泛采用的电价模式,这将是我国电价改革的一个方向和目标。优先对抽水蓄能电站实行两部制电价,或将成为后期电价改革的一项突破口。
煤电联动“边缘化”
在各省的调整标准上,云南省不下调,江西下调最多,为0.0317元/千瓦时。其次是河南,下调0.0191元/千瓦时;山西、浙江、江苏、内蒙古西部、湖北、河南、广东、这7个省份每度电的下调幅度在0.011元~0.012元/千瓦时;其余省市的电价下调幅度均在1分钱以内。平均来看,此次电价调整,全国燃煤发电企业标杆上网电价下调了0.93分/千瓦时。
除了燃煤企业上网电价下调外,跨省、跨区域电网送电价格也有所下调,平均每度电下调幅度为0.7分。
国家发改委称,将上述降价空间主要用于疏导脱硝、除尘环保电价矛盾,对脱硝、除尘排放达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业,电网企业自验收合格之日起分别支付脱硝、除尘电价每千瓦时1分和0.2分。按照国家发改委的计算,结合电价调整,进一步推进工商用电同价工作,江西、广东两省商业企业每年可分别减轻电费负担13.7亿元和20亿元。
“本次下调电价的幅度肯定是低于去预期的。”安迅思煤炭行业分析师邓舜在接受《中国经营报》记者采访时认为,秦皇岛动力煤价格指数今年下跌了24%,而本次电价相应调整的幅度只有2%左右。
按照2013年4.19万亿千瓦时的火电发电量计算,火电企业将腾出约390亿元,专款专项用于脱硫和除尘。
由于此前国务院的规定:电煤价格波动幅度超过5%时,以年度为周期,相应调整上网电价。但本次调整的文件中,仍未能出现任何的煤电联动字眼,本次下调电价无关煤电联动。
“煤电联动的本意是将上网电价与煤炭价格联动、将销售电价与上网电价联动。”林伯强告诉记者,从2004年中国提出煤电联动以来,只有两次是严格意义上的煤电联动,且都是在煤炭价格大幅上涨的时期。这样看来,煤电联动并不适用于煤炭价格下跌的时候。
制度本身不存在多大的问题。但是如今看来,在煤价低迷时期,煤电联动这一机制已经成为一个“空头文件”,没有了存在的意义。